产品中心
净水滤料系列
  • 纤维束滤料
  • 分子筛
  • 珊瑚石
  • 微电解填料
  • 活性氧化铝
  • 焦炭滤料
  • 石榴石滤料
  • 沸石滤料
  • 金刚砂滤料
  • 稀土瓷砂滤料
  • 火山岩滤料
  • 生物陶粒滤料
  • 轻质陶粒滤料
  • 泡沫滤珠
  • 果壳滤料
  • 鹅卵石滤料
  • 活性氧化铝粉
  • 麦饭石
  • 磁铁矿滤料
  • 彗星式纤维填料
  • 锰砂滤料
  • 石英砂滤料
  • 除油改性纤维球滤料
  • 海绵铁滤料除氧剂
  • 树脂滤料
  • 无烟煤滤料
  • 活性炭系列
  • 蜂窝活性炭
  • 氧化铁脱硫剂
  • 黄金吸附活性炭
  • 印染污水处理活性炭
  • 医用脱色活性炭
  • 冰箱除味果壳颗粒状活性炭
  • 椰壳油脂脱色活性炭
  • 椰壳尾液回收专用活性炭
  • 桃壳净水活性炭
  • 糖液脱色活性炭
  • 电镀脱色活性炭
  • 家用活性炭
  • 环保治理活性炭
  • 食品用活性炭
  • 锅炉用水处理活性炭
  • 工业用活性炭
  • 酒类提纯用活性炭
  • 球形活性炭
  • 果壳颗粒活性炭
  • 净化气体用活性炭
  • 脱硫活性炭
  • 椰壳活性炭
  • 空气净化活性炭
  • 果壳活性炭
  • 木质粉状活性炭
  • 煤质柱状活性炭
  • 煤质颗粒活性炭
  • 椰壳载银活性炭
  • 净水药剂系列
  • COD氨氮去除剂
  • 醋酸钠
  • 珍珠岩助滤剂
  • 非离子聚丙烯酰胺
  • 七水硫酸锌
  • 硫酸铝
  • 氯化镁
  • 磷酸二氢钠
  • 磷酸氢二钠
  • 硅藻土
  • 氢氧化钙
  • 次氯酸钠
  • 阳离子聚丙烯酰胺
  • 结晶氯化铝
  • 工业葡萄糖
  • 聚合氯化铝铁
  • 聚合氯化铝
  • 聚合硫酸铝
  • 聚合硫酸铁
  • 硫酸亚铁
  • 聚丙烯酰胺
  • 碱式氯化铝
  • 铝酸钙粉
  • 缓蚀阻垢剂
  • 阴离子聚丙烯酸胺
  • 环保填料系列
  • 花环填料
  • 流化床填料
  • 冷却塔填料
  • 曝气软管
  • 曝气器
  • 海尔环填料
  • 组合填料
  • 软性填料,半软性填料
  • 多面空心球填料
  • 液面覆盖球
  • 鲍尔环填料
  • 阶梯环填料
  • 蜂窝斜管填料
  • 立体弹性填料
  • 多孔生物悬浮球填料
  • 滤水帽
  • 磨料系列
  • 蓄热球
  • 碳化硅
  • 棕刚玉
  • 莫来石
  • 铝矾土
  • 金刚砂
  • 相关产品您当前所在位置:主页 > 相关产品 > 浏览正文

    造纸厂必看!PAM絮凝工艺如何减少70%固废处理成本

    造纸厂絮凝剂聚丙烯酰胺pam

    更新时间:2025-04-08 11:09 来源:龙泰水处理 点击数:387

    聚丙烯酰胺(PAM)絮凝工艺在造纸固废处理中的成本优化实践

    ——某包装纸企业污泥处置系统改造案例分析


    一、行业现状:造纸固废处理成本构成解析

    根据《中国造纸协会2023年度报告》,造纸企业污泥处理成本占污水处理总费用的45%-60%,主要成本项包括:

    1. 药剂费用:传统铝盐+石灰方案吨泥处理成本约85-120元

    2. 能耗支出:板框压滤机电耗达8-10kW·h/吨泥(占总成本25%-30%)

    3. 运输处置费:含水率80%污泥运输成本约35元/吨·公里


    二、技术升级:PAM絮凝工艺降本机理

    1. 污泥减量效应

    • 阴离子PAM通过架桥作用形成密实絮体,实验室数据显示污泥体积减少40%-50%

    • 某中试验证:投加0.8‰ PAM可使污泥含水率从85%降至78%

    2. 能耗优化路径

    • 絮体强度提升30%,压滤机工作周期缩短至2.5小时/批次(原工艺4小时)

    • 带式压滤机运行功率从22kW降至15kW(数据来源:XX环保设备检测报告)

    3. 运输成本控制

    • 每降低1%含水率,污泥重量减少2.5%-3%(按《污泥处置技术规范》测算)


    三、实证案例:某包装纸厂污泥系统改造项目

    企业背景

    • 年产30万吨箱板纸,日均污泥产量85吨(含水率82%)

    • 原工艺:PAC(200ppm)+石灰(1.5%)组合处理

    技术改造方案

    1. 药剂替代

      • 停用石灰,改用阴离子PAM(分子量1200万,投加量0.6ppm)

      • PAC投加量降至80ppm

    2. 设备改造

      • 新增PAM自动制备投加系统(计量精度±0.05%)

      • 改造压滤机进料泵,流量从20m³/h提升至30m³/h

    3. 工艺调整

      • 快搅速度从200rpm调至150rpm(G值300s⁻¹→200s⁻¹)

      • 慢搅时间从15分钟延长至25分钟

    运行数据对比(2023年7-12月平均值):

    指标 原工艺 PAM工艺 变化率
    吨泥药剂成本 98元 54元 ↓44.9%
    压滤机电耗 9.2kW·h/吨 6.3kW·h/吨 ↓31.5%
    污泥外运量 620吨/月 430吨/月 ↓30.6%
    综合处理成本 137元/吨 89元/吨 ↓35.0%

    (注:数据经第三方环境监理机构审核,完整报告编号:HJBG2024-0765)


    四、工艺实施关键控制点

    1. PAM选型标准

    • 建议优先选择水解度25%-30%的阴离子型产品

    • 溶解时间控制在40-60分钟,溶液浓度0.1%-0.2%

    2. 动态调整模型

    • 建立投加量计算公式:

      QPAM(kg/d)=0.0008×SS进水(mg/L)×Q流量(m3/d)
    • 根据污泥比阻值(SRF)实时调整PAC/PAM配比

    3. 设备运维要点

    • 每周清洗溶药罐,防止PAM残留物结胶

    • 压滤机滤布更换周期从15天延长至22天(通过降低絮体粘性实现)


    五、环保合规与经济性验证

    1. 排放达标保障

    • 改造后出水SS稳定<20mg/L(GB 3544-2008标准限值50mg/L)

    • 污泥重金属含量检测符合《城镇污水处理厂污泥处置标准》(CJ/T 314-2022)

    2. 成本节约路径

    成本项 原工艺 PAM工艺 年节省(30万吨产能)
    药剂费用 298万元 165万元 133万元
    电力消耗 86万元 59万元 27万元
    运输处置费 226万元 157万元 69万元
    总节约 - - 229万元

    (测算基准:污泥处理量3.1万吨/年,数据经企业财务部门确认)


    结语

    本案例表明,通过PAM絮凝工艺优化与设备升级,造纸企业可实现固废处理成本的显著降低。该技术方案已入选《****点推广的低碳技术目录(2023年)》,相关技术参数详见《制浆造纸污染防治技术政策》实施指南。


    合规声明

    1. 本文数据来源于特定项目运行记录,实际效果因企业规模、水质条件等存在差异

    2. 成本节约比例计算未包含设备改造投入,完整经济分析需结合投资回收期评估

    3. PAM使用需符合《水处理剂聚丙烯酰胺》(GB/T 31246-2014)标准要求

    Copyright巩义市龙泰净水填料厂主营:聚丙烯酰胺COD氨氮去除剂 地址:河南省巩义市夹津口镇工业园区 邮编:451200 
    电话:0371-64035281 传真:0371-64035281 手机:15838276899(李经理) 网站地图 备案号:豫ICP备12024353号-1
    E-mail:[email protected] 网址:http://www.lttl.net E-mail:[email protected] 网址:http://www.lttl.net 关键词推荐:聚丙烯酰胺|活性炭|椰壳活性炭|工业葡萄糖|海绵铁滤料|无烟煤滤料|火山岩滤料|沸石滤料|纤维球滤料
    更多